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給水泵電機振動故障原因分析及對策(4ZDG-12為例)
2022-06-20

? ? 在設(shè)備運行中發(fā)現(xiàn)4ZDG-12給水泵電機軸承振動突然增大。如果不進行及時處理,將導致電機軸承損壞、抱軸,引起鍋爐負荷大幅波動嚴重影響系統(tǒng)供汽穩(wěn)定。用VM-63測得4ZD-12給水泵電機負荷側(cè)軸承在水平、垂直和軸向的振動幅值分別為90、75、65μm,電機振動幅值超過企業(yè)要求小于50μm的振動標準。   原因分析及對策   4ZDG-12給水泵聯(lián)軸器側(cè)軸承軸向振動良好(振動幅值25μm),電機與水泵聯(lián)軸器對中正常,表明振動主要由電機側(cè)故障引起。電機底座緊固螺栓垂直方向振動偏大,且振動沿對角線有規(guī)律擺動,認為電機底座存在定向振動現(xiàn)象。   停泵檢查發(fā)現(xiàn),焊接在振動幅值為38μm處的底腳螺栓下部的緊固壓板出現(xiàn)3 cm長的裂紋,振動幅值為35μm處的底腳螺栓鎖緊螺母緊力不足,二者導致緊固螺栓松動,引起底腳振動沿對角線定向擺動。焊接緊固處理后運行,測得底腳螺栓垂直方向振動幅值降至正常范圍;4ZDG-12給水泵電機負荷側(cè)軸承在水平、垂直、軸向的振動幅值分別為52、48、41μm,同處理前比較,雖然振動幅值大幅下降,但水平振動仍超過50μm的企業(yè)標準。2月10日用HG-8904C數(shù)據(jù)采集故障振動系統(tǒng)對4ZDG-12給水泵電機負荷側(cè)軸承進行了振動測量,水平和垂直方向的振動信號頻譜見圖2。   電機軸承振動能量主要集中在1倍頻(50Hz),4倍頻(197. 5Hz)及2倍頻(100Hz),同時出現(xiàn)3倍頻(147.5 Hz)、8倍頻(397. 5Hz)等高倍頻。根據(jù)轉(zhuǎn)子不平衡故障突出表現(xiàn)為1倍頻振動幅值大和轉(zhuǎn)子支撐系統(tǒng)連接松動故障的機理與診斷推測, 4ZDG-12給水泵電機因轉(zhuǎn)子不平衡產(chǎn)生基頻振動外,還存在配合間隙松動故障。   為確定4ZDG-12給水泵電機是否存在以不平衡故障為主,進一步對電機負荷側(cè)軸承進行基頻振動相位測量,測得電機水平方向的基頻振動速度7. 2mm/s、相位113°,垂直方向的基頻振動速度6. 5mm/s、相位142°,相位不穩(wěn)定,二者相位差為29°。雖然電機軸承的基頻振動能量占主導,但是電機軸承在水平與垂直方向上的振動相位差為29°,相位不穩(wěn)定,故振動故障不應以轉(zhuǎn)子不平衡為主。因為不平衡離心力一般將在軸承的水平和垂直方向上產(chǎn)生接近于90°的相位差,且相位穩(wěn)定;同時電機軸承出現(xiàn)2、3、4、8等倍頻成分,且4、2倍頻振動能量明顯,振動不穩(wěn)定,認為4ZDG-12給水泵電機存在的主要故障為軸承配合間隙過大。   檢修電機軸承發(fā)現(xiàn)前后端蓋拆卸輕松,電機自由側(cè)軸承外圈表面附著高溫碳化黑色物質(zhì),電機自由側(cè)軸承端蓋的軸承室磨出明顯的溝槽,用內(nèi)徑千分尺測量軸承室孔徑為170. 29mm,軸承外圈與軸承室配合間隙達0. 29mm,配合間隙超差過大,而正常的軸承外圈與軸承室的配合公差要求為(170±0. 02) mm。這極易引起軸承運行溫升急劇上升而燒毀。   對電機軸端蓋軸承室進行清洗、刷鍍、車削處理后留有0. 01 mm的過盈量,重新裝配后運行,電機軸承水平、垂直、軸向的振動幅分別為17、11、10μm,處理結(jié)果達到了要求。   結(jié)論   定向振動、轉(zhuǎn)子不平衡、滾動軸承間隙大等故障的振動頻率主要表現(xiàn)在轉(zhuǎn)速頻率及其倍頻上,存在著很大的相似性。機座松動、基礎(chǔ)共振、機體變形等定向振動在相互垂直的兩個方向的相位差一般接近0°或者180°,相位不穩(wěn)定;而轉(zhuǎn)子固有不平衡、轉(zhuǎn)子彎曲、突然失衡等引起的不平衡在相互垂直兩個方向的相位差接近90°,相位較穩(wěn)定;滾動軸承間隙大的振動頻率為轉(zhuǎn)速頻率,且高倍頻成分明顯。排除了轉(zhuǎn)子不平衡和機座松動后,可考慮軸承間隙大的故障。免費論文參考網(wǎng)。因此,存在兩個以上的復合振動故障需要認真的從振動頻率、相位差、振動方向、振動部位等多個方面去綜合分析判斷,才能準確找到故障的部位和原因,提出解決措施。給水泵電機振動故障的原因與對策

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